环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀技术 » 电镀工艺 » 正文

酸性硫酸盐镀铜故障及其处理方法:光亮酸铜镀液的酸度不平衡,或升高或降低

放大字体  缩小字体发布日期:2012-04-13  浏览次数:1605

   可能原因

   原因分析及处理方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)阳极钝化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 硫酸铜镀液的酸性很强,对高浓度硫酸铜工艺来说,尽管硫酸含量在50~70g/L之间,其pH值也很低。如溶液的酸度升高,同时金属铜的含量随之降低,则表明阳极正在钝化。阳极钝化后,金属溶解变得困难,而析氢严重,镀液中大量0H一变成氧气,在阳极析出,将H+留在镀液中,致使酸度升高。导致阳极钝化的原因有哪些呢?

 原因之一:阳极面积小,详见故障现象2(2);

 原因之二:硫酸铜含量高,详见故障现象2(3)、故障现象4(6)和故障现象16;

 原因之三:硫酸含量低,详见故障现象2(4);

 原因之四:镀液温度低,详见故障现象2(5);

 原因之五:镀液中氯离子过多,详见故障现象2(6)

 处理方法:

 a.将阳极取出,刷洗,并用l0%的硫酸活化,用水冲洗干净,再用纯水冲洗2遍后,装入钛篮;

 b.增大阳极面积,以降低阳极电流密度;

 C.定期分析并调整槽液成分,严格工艺规范;

 d.加强缸液参数的监测,保证工艺参数的稳定;

 e.加强预定保养,严格遵守工艺纪律

 (2)镀前的碱液带入到酸铜液

 镀液中的酸浓度有时会逐渐降低,在生产中也常常遇到,这主要是由于镀前的碱性除油液和预镀铜液,虽经热水、冷水清洗后,有时仍有碱液留于工件表面带入镀铜液中,与酸中和而造成镀液酸度的下降。特别是在一些管理不善、操作不规范的企业,挂具主杆由于沾上碱液,而清洗不到位,将碱液带入到酸铜槽,造成交叉污染,使酸铜镀液的酸度下降

 处理方法:

 a.强化清洗操作,严格清洗标准作业,防止交叉污染发生;

 b.合理调整液面高度,保证挂具主杆的清洗高度,加强管理

 

续:上述故障现象

   可能原因

   原因分析及处理方法

 

 (3)硫酸铜中含硫酸多

 

 在电镀生产中,由于工件和挂具的带出损耗较大,每一个分析周期都需要补加一定量的硫酸铜,在补加硫酸铜的同时,也加入硫酸,而出现镀液酸度增高的现象

 处理方法:使用电镀级的硫酸铜

 

 

 (4)使用不溶性的辅助阳极

 

 

 为了保证低电流密度区的电镀产品质量,在电镀过程中,往往采用不溶性的辅助阳极,特别是有的企业没有单独的整流器来控制辅助阳极的电流参数,只使用一个整流器,导致辅助阳极电流密度太高,大量析氧,致使镀液酸度升高

 处理方法:辅助阳极单独设置整流器,并控制辅助阳极的

电压为2V

 

 

(5)双氧水的使用量较大

 

 

 在进行酸铜液的维护保养时,经常使用双氧水除去有机杂质和消除一价铜离子对溶液的影响,同时,也消耗了大量的硫酸,若不分析补加,也会导致硫酸含量降低,溶液酸度下降

 处理方法:每次使用双氧水处理镀液时,都要分析调整硫酸的含量

 

 综述:调整镀液中的硫酸含量

 

 

 在生产过程中,由于技术管理不善或辅助阳极使用不当等

造成酸性镀铜液酸度升高,笔者曾亲l临过一家电镀企业,酸

铜液中的硫酸含量甚至达到l38g/L,严重影响了电镀产品

 

的质量,并加速了光泽剂的分解消耗。那么,如何调整镀液

中的硫酸含量呢?

 

续:上述故障现象

   可能原因

   原因分析及处理方法

 

 

 

 

 综述:调整镀液中的硫酸含量

 方法一l:将镀液稀释,分析调整槽液成分到标准值

  方法二:用化学纯级的氢氧化钡,与酸铜液中多余的硫酸反应,形成硫酸钡,再过滤除去。此法在处理过程中将损失

约15%的硫酸铜   Ba(OH)2+2H++SO74-→BaS04↓+2H20

 方法三:用化学纯的碳酸铜,与酸铜液中多余的硫酸反应,生成CO2,降低溶液的酸度。此法处理过程中,铜离子不损耗,但处理成本较高

   CuC03+H2S04→CuS04+C02↑+H20

 

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2