环球电镀网
当前位置: 首页 » 电镀技术 » 电镀工艺 » 正文

一起电流过大引起氯化钾滚镀锌的故障分析

放大字体  缩小字体发布日期:2019-03-07  浏览次数:4170
核心提示:目前氯化钾镀锌在实际生产中仍存在一些问题。本文对一次氯化钾滚镀锌故障进行了分析,并提出了处理方法。

氯化钾镀锌具有镀层光亮、电流效率高、镀液组分简单和便于维护等优点。

但氯化钾镀锌层也存在夹杂有机物较多、脆性较大、与钝化膜的结合力差、耐蚀性不及无氰碱性镀锌层的等缺点。

因此,氯化钾镀锌一般只应用于中低端产品的防护性电镀。如何提高氯化钾镀锌工艺的性能,国内学者有过较详细的研究和报道,开发了国产的氯化钾镀锌第三代产品,提出了一些解决目前氯化钾镀锌问题的有效方法,并指出了氯化钾镀锌技术的发展方向。

目前氯化钾镀锌在实际生产中仍存在一些问题。本文对一次氯化钾滚镀锌故障进行了分析,并提出了处理方法。

1.故障分析

01故障描述

佛山地区某公司电镀紧固件产品,采用氯化钾镀锌工艺,三价铬蓝白钝化,要求镀层厚度大于5μm,中性盐雾试验48h以上,产品供给欧洲市场。

对一批螺丝电镀产品进行48h中性盐雾试验发现:直径较大的螺丝不合格,需要返工,而直径较小的螺丝则全部合格。

02故障原因分析

从生产线上取氯化钾镀锌液进行分析,镀液中氯化锌、氯化钾和硼酸的质量浓度都在较佳的工艺范围之内。

采用可见光分光光度法测定镀液中的铁杂质,铁的质量浓度为47.3mg/L,低于工艺允许的铁杂质上限(100rag/L)。因此,铁杂质不是导致此次故障的原因。

采用火焰原子吸收分光光度法测定时也没有检测到铅杂质和铜杂质。

氯化钾镀锌的电流密度需控制在0.5~4.0A/dm范围内。采用267mL赫尔槽试验对氯化钾镀锌液进行测试。

按Watson方法计算,当施镀电流为1A时,在试片距离阴极近端1~9cm范围内,电流密度为0.30~4.08A/din。因此,采用赫尔槽测试氯化钾镀锌液的性能时,一般应以1A电流施镀。

对该镀液进行267mL赫尔槽试验,用玻璃棒搅拌镀液,以1A电流施镀10min,镀后采用质量分数为1的稀硝酸出光,镀层全光亮。

镀液成分分析及赫尔槽试验结果都表明,镀液性能正常。本次故障不是由镀液造成的,应当存在其他因素。

对不合格产品镀锌层的厚度进行测定,厚度为6~9μm,满足顾客要求。本次故障不是由镀层厚度不够造成的。

为了查找故障的原因,采用高于工艺要求的电流进行赫尔槽试验。

取267mL氯化钾镀锌液,搅拌镀液,以1.5A电流施镀10min,连续镀2个试片,试片用稀硝酸出光,镀层正常。

将其中1个试片在实验室放置2d后,高电流密度区2cm内镀层出现发花现象,该区域的平均电流密度为6.05A/dm,超出了氯化钾镀锌的工艺上限;对另一个试片进行三价铬蓝白钝化,将试片没有镀层的部位用胶带封闭,放置24h后进行48h中性盐雾试验,高电流密度区镀层出现了白色腐蚀产物,中低电流密度区镀层未发生变化。结果表明,施镀电流过大导致氯化钾镀锌层的耐蚀性下降。

氯化钾镀锌液中含有较高质量浓度的乳化剂(或称载体光亮剂),一般为5~8g/L。乳化剂的分子量较大,在阴极表面具有较高的吸附能力。

在电镀过程中,乳化剂分子在阴极表面脱附较慢。电流密度越大,金属锌的沉积速率越高,乳化剂等有机物就越容易夹杂在镀层中,使镀层的耐蚀性下降,并且脆性增大。

对生产线上的操作进行检查,整个工序没有随意操作的行为。

对电镀工序的操作方法进行咨询,该工序采用目前滚镀生产线流行的一种操作方法,即用稳流器将施镀电流控制在某一固定值附近,镀小螺丝采用较小的滚桶装载量,镀大螺丝采用较大的滚桶装载量。

以M5和M20的螺丝为例进行比较,M5螺丝的比表面积比M20螺丝的大4倍左右。滚桶的装载量在滚筒体积的1/3~2/3之间,M20螺丝的装载量最多也只能比M5螺丝的高1倍。

由此可见,采用相同的施镀电流,M20螺丝的电流密度至少比M5螺丝的高1倍。

对本次故障分析的结论为:滚镀大螺丝时施镀电流过大,导致镀层中有机物夹杂过多,镀层的耐蚀性达不到顾客的要求。

2.故障解决措施

01调整施镀电流

对不同规格的螺丝采用不同的施镀电流,除了调整滚桶的装载量外,还计算镀件的比表面积,根据镀件的装载量和比表面积计算镀件的总面积,然后确定施镀电流。

在氯化钾镀锌生产线上,采用镀槽常用的施镀电流滚镀M5螺丝,能获得良好的镀层。以此为基准,镀M20螺丝时,将施镀电流下调至原电流的一半。

02处理有机杂质

为了降低镀层中有机物的夹杂量,对镀液进行双氧水氧化和活性炭吸附处理。氯化钾镀锌液一般存在有机杂质积累的问题,有些镀液在持续生产中会出现有机杂质悬浮物。

结果表明:对镀液进行双氧水氧化处理,能够降低有机杂质的溶解度。向镀液中加入质量分数为30的双氧水0.5mL,搅拌镀液,再加活性炭粉2g/L,搅拌4h后过滤镀液。清洗滤芯后,向镀液中补加辅助剂2mL/L和光亮剂0.5mI/I。

03试生产

对氯化钾镀锌液进行活性炭处理后,按镀件的实际面积确定施镀电流,试镀不同规格的螺丝。

镀锌层进行价铬蓝白钝化后,先放置24h,再按照《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》(GB/T1O1251997)进行48h中性盐雾试验。

不论是大螺丝还是小螺丝,镀件表面都没有白色腐蚀产物生成。在此后的连续氯化钾镀锌生产中,没有再出现批量返工的问题。

3.结语

氯化钾镀锌看似一个简单的工艺,但实际上该工艺尚存在诸多问题。

如果氯化钾镀锌工艺只用于电镀国内市场上的中低端产品,目前的工艺和设备还能够满足顾客的要求,但对于出口欧美等发达国家的产品,业内还需付出更多的努力,不断发现和解决存在的问题。

特别是开发性能优越的新型氯化钾镀锌添加剂,并淘汰容易夹杂在镀层中的传统添加剂中间体,才能从根本上改善镀液和镀层的性能。

网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | RSS订阅 | 豫ICP备16003905号-2